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为全面贯彻机电公司职代会精神,机电公司机装一队新班子成员围绕“过去亏损为什么,今天应该怎么办,明天要怎么干”在“降成本”上想办法,号召基层管理人员要能干活算细账,以实施技术创新突破降成本瓶颈、提效率、增效益。全体党员发挥带动作用,集思广益,从细节入手,精打细算,为完成全年生产经营指标、提高全队职工收入齐努力。
在能源管控中心11号电动鼓风机设备安装工程中,由于高炉生产是鞍钢产能的主命脉,高炉停产时间也没有确定性,高炉检修时间要求非常准时,一分钟都不能耽误。党员许峰、陈子军两位班长分别结合本班组作业特点,协同作战,围绕施工任务开展作业成本承包,在出风口管道4个风阀节点施工中,在地面提前把管道法兰组对好,下好料,将管道及阀门提前安装焊接好,然后在高炉停产时再与4#、5#、7#、11#高炉风主管道开孔连接、一次性完成所有节点吊装焊接任务,将原需要48小时完成的管道节点任务,用16个小时挑战完成,在确保恢复高炉生产的同时,实现节约成本元。
在安装50吨桥式吊车过程中,由于施工场地是高空作业,施工场地非常狭小,液压吊车都没有支脚的位置。甲方的施工方案是厂房揭盖,吊车在外面支脚安装,工作量非常大,液压吊车站位的位置非常远,必须使用吨以上吊车才能作业。为节约成本,经过队领导及党员们多次现场测量,吊装班长罗崇远,出谋划策,决定利用剩余型钢制作吊装打脚支架,仅拆除厂房顶部一根横梁且只需用80吨吊车就能成功将设备安装到位,得到了甲方和设计院的好评,最终节约台班费用元。
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