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4月11日11点11分,济源公司#1机组检修后顺利启动并网。标志该公司年设备检修治理首战告捷。
本次检修虽然只是供热期后的一次D级检修,但对济源公司来说难度却不小。除了标准检修项目外,空预器换管、回料阀浇注料修复、除尘器布袋检查等非标项目的工作量也不小,同时要落实好河南公司关于非停防控、四管泄漏治理、变压器隐患排查等专项工作,任务较为艰巨。再加上倒春寒、疫情防控、维护单位交接等因素影响,使得检修工期、人员、质量等方面都面临不小的挑战。
面对此种情况,济源公司没有退缩,只有克服。在年初“思想扭亏”及“作风建设年”活动影响下,广大干部员工的干事观念和热情有了明显的提升。公司领导亲自动员、部署任务,中层干部扛实责任、明确分工,生产部门相互协调、紧密配合,基层员工立足岗位、抓好落实,多措并举为#1机组检修安全、质量、工期提供保障。
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落实责任,不断强化安全管理。
该公司按照专业班组主体责任、业务部门监督、安监部门监督的方式逐级落实安全管理责任,从高空作业安全防护、安全带、移动电源盘、电动工器具、密闭空间监护等基础工作入手,在高位作业中首次使用视频监控进行全过程监督。开展“事故警示月”活动,吸取经验教训,落实“十必须两严格”,强化外委队伍安全管理。严格落实疫情防控措施,对外地来济人员进行逐个行程查验,按要求执行隔离措施,视情况补充本地施工人员,确保防疫检修两不误。
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科学决策、细化流程,严把材料及施工质量关。
本着“把钱花在刀刃上”的原则,该公司对机组安全、效率影响偏大的问题进行重点检修。针对#1锅炉空预器漏风率偏高的问题,在对比收支后果断决策,对空预器管进行更换。检修工期紧张,就加班加点,24小时不停施工;材料到货慢,就派专人紧盯采购各个环节,积极主动协调。最终顺利按期完成了一次风低温段预热器根管子更换工作。浇注料材料及施工质量对循环流化床锅炉来说非常关键。为保证材料质量,严格把控验收、领用、施工等各环节,对入厂浇注料分批取样化验,对抓钉等施工工艺进行改进,对抓钉焊接落实质量点监督验收。共完成浇注料施工38吨,更换外护板近40平方米。
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党员带头、技术攻关,为扭亏治亏展开头脑风暴。
该公司设备党支部持续打造“创新攻关型”特色品牌,针对设备存在的疑难问题开展党员技术攻关行动。右侧高压主汽门因门杆氧化皮造成行程不到位,本来计划和高调门一起返回厂家,经过郭锦浩、杜声臣、孔永利等党员技术骨干现场分析、开会讨论,大家决定试试自己解决。一根铜棒、一把卡尺,汽机人员叮叮当当敲了一星期,终于把主汽门活动到位了。工作完成了,敲铜棒师傅的肩膀却肿地抬不起胳膊,当得知为公司节省了近30万的返厂费用,师傅说了句:“值了!”电动给水泵电机需要抽转子检查,因检修空间狭小,大家都觉得这个工作没法干。陈钢钢等人不死心,在现场仰着脖子研究了两天,终于自己设计制作出了专用工具,在非常有限的空间内实现了电机解体检查,发现70%以上定子铁心齿压板松动,存在重大隐患。面对高昂的返厂检修费用和疫情带来的物流不便,电气专业人员不依赖厂家,主动担当,自己想办法克服困难,对齿压板进行冷焊加固,有效处理了缺陷。脱硫除尘一体化布袋检查时,发现约20%布袋管口有漏灰现象。这些布袋仅采购就需要64万元,更换也是很大的工作量。为节约检修费用,锅炉专业人员来了一场头脑风暴,大家积极出主意想办法。最后确定在布袋入口处加装一个不锈钢管箍,共加装个。启动风机做荧光粉试验,布袋情况良好,节省了大笔材料费用。
本次#1机组检修,在26天内共完成标准项目项,非标项目4项,处理登记缺陷28项,治理阀门内漏30台。4月4日,锅炉水压试验一次成功。11日,#1机组成功启动,济源公司实现双机运行。此次机组检修工作,不但消除了设备缺陷、解决了部分疑难问题,更提升了干部职工通过设备治理提升机组安全和经济性、推动扭亏治亏的信心和决心。下一步,济源公司将继续强化设备治理水平,苦练治亏基本功,高质量完成年度检修技改任务,为推动公司长周期安全稳定运行、实现扭亏治亏保驾护航。
作者:王俊奎
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