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晋能控股集团铁峰煤业公司按照集团公司“降成本、增收入、割赘肉、止出血、堵漏洞”经营管理措施,根据企业实际情况,梳理细化为多项具体措施,大力提高废旧材料利用率和废旧配件复用率,进一步盘活资产,减少物资材料浪费,力促矿井效益提升。
“移花接木”再复用。走在铁峰煤业维修中心,井下回收的废旧托辊堆存放点,工人们正在抽取托辊冷拔轴,擦拭上油、整理摆放一系列操作井然有序,这是该公司维修中心的员工在回收的废旧物资中“淘宝”场景。“我们回收的废旧托辊,大部分都是套筒损坏,内部的冷拔轴很多可以二次利用”,维修中心翟宇璇说,利用回收的托辊冷拔轴配上自己车出来的管、管进行组装、焊接、测试等环节后,一个个托辊就新鲜出炉了。同时,一个工作面采完了,他们将钢带、电缆钩、皮带架、U型钢梁等,进行回收、修理后,全部投入到下一个工作面继续使用,既发挥了“废旧”材料的余热,提高了废旧物料的复用率,降低了整体的材料费用,极大地加快了采掘工作面的稳装进度。
“混搭重组”出奇效。该公司维修中心员工利用回收的废旧增压器、单向锁、操作阀、安全阀、压力表等元器件,结合ZF支架废旧大立柱自主设计了液压打压试验台,结合电机自主设计了减速机试运转平台,达到了同款知名品牌同款设备的检验水平,有效保证各类油缸、减速机以及阀体的修复质量。他们利用回收部件为载体自主建造了减速机试验平台,用以试验测试减速机运转过程中的声音、温度是否正常以及减速机是否漏油等问题。他们还利用车间一台淘汰的普通车床,结合二保焊机通过接触器以及同步开关等电器元件配合,实现托管两边瓦座的同时自动焊接。托管焊接机床匀速旋转,焊机起弧均匀,焊缝美观、焊接质量高,大大节约了焊接成本,并极大的提高了焊接效率。此外,他们利用现在有配件,为同型号的设备配件进行混搭,以解井下生产的“燃眉之急”。原南阳坡矿综采一队8#层盘区工作面MG/1-WD交流电牵引采煤机摇臂行星头损坏、摇臂挡板磨损,利用车间因零部件未回,待修摇臂的行星头,利用钢板自制挡板,第一时间抢修完毕入井,解生产难题。
“吃干榨净”增效益。该公司成立了维修中心废旧物资回收组,对“风井旧院”和“旧沙厂”约平米的废料堆放场地的所有物资进行分类、回收、打块。同年,又将整个场地进行平整、硬化成为可以有效利用的一块平地,加盖储物架棚,将回收可继续使用的物资全部进行分类、上账、码放。通过打包废旧钢材、修复皮带H架、皮带架纵梁等物资,将废旧物资重新加工再利用,每月至少为公司节约60万元。(王晓丁张志强)